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HL斗式提升机故障分析及改进

HL斗式提升机故障分析及改进
电话:18803739170  发布时间:2019-11-27 15:09 本文地址:/fuwu/wenti/dpro/318.html

我厂锌精矿氧化焙烧的三座沸腾炉烟气分别经过冷却器、余热锅炉、旋风除尘后送到制酸系统。沸腾矿尘和旋涡尘经过各自的运输设备进入4#, 5#, 6#刮板机,再用H1400斗式提升机送到二次焙烧矿尘贮罐,整个沸尘、涡尘的输送是用单系统设备完成的。

 
流程如下:尽管除尘不是同时进行的,但4#,5#, 6#刮板机和提升机是各炉尘输送的汇交点,设备的稳定性直接影响整个系统的输送。
 
一、提升机的使用情况
我厂斗提机自1986年11月26日投产到12月20日停产,在这25夭的运转期间,没发生异常现象,每班120吨矿尘,仅用两个半小时就全部除净。只是6#刮板机担负两个旋涡除尘,又是提升机的喂料设备,刮板料层稍厚,提升机入口处产生正压,矿尘飞扬。
 
第一次故障发生在12月20日,一卜环断开,整个料斗、环链坠落,料斗变形。但此后,故障频繁发生。
 
二、故障原因
1.卡环为伙5钢淬火热处理,因回火不佳较脆,用1.5磅手锤用力锤去,一锤即断。断面均在螺纹空刀处。如图2中A处。
 
2.图2中,A截面是突变截面,应力集中严重。
 
3.料斗与卡环采用弹簧垫圈双螺母固定,螺母过紧使螺杆轴向拉应力较大,受到冲击后,在应力集中截面处破断。
 
4.当环链或卡环运行进人轮槽时,由于半环高29mm,槽深26mm,卡环与槽底非圆弧接触受到挤压,卡环螺纹空刀端面受交变应力作用,造成该处疲劳破坏。
 
6.卸料溜板与料斗间隙过大,安装时间隙为25~30mm,料斗中大部分物料由离心作用卸掉,少部分滞后的物料沿间隙顺气流返回底部,影响输送能力:
 
7.安装质量差
 
安装时要求壳体最大倾斜偏差在高度方向上每800mm不得超过1mm,但实测垂直度偏差如图3。长度方向偏差尚可,宽度方向偏差使环链与被动右轮缘偏斜咬入,造成被动轮两右侧轮缘严重磨损。
 
8.配套设备不完善,操作失误。
 
为增加矿尘贮罐的容积,贮罐应接高4来,但由于作业面狭窄,此事未能进行。致使提升机卸料溜管堵塞,矿尘回灌提升机。操作人员没有及时发现、停车,提升机底部料面已没过被动轮。料斗以1.37m/s的速度冲击料层,卡环必然在应力集中处产生脆性破断,料斗脱落。整个链条和斗子从20米高处落下,使料斗变形,主动轮摩擦片掉落,卸料板、壳体档板砸坏。由于备件不足,只能拆掉变形较重的料斗及卡环。运行时,环链呈蛇形左右摇晃、挂壳、磨损。因为左侧丝杠弯曲无法调整,环链脱轨频繁发生,每次都偏向壳体右侧。变形的料斗,扭曲的链环,倾斜的壳体,磨损的主、被动轮,弯曲的丝杠等无法再使提升机正常运转。
 
三、检修与改造
1.采取应急措施到厂家求援除外壳之外的所有备件。
 
2.调整壳体垂直度:因房梁限制,并考虑长度方向偏差影响不大,没作调整。只调整了宽度方向偏差,由1.1mm调为12mm,调在允许范围之内。
 
3.为提高卡环冲击破断强度,采用25CrMoV制造卡环。为减少应力集中,今后应取消螺纹空刀。
 
4.料斗组装后,斗子两端均应焊牢,如图4。
 
5.缩小卸料斜板与料斗的间隙,为防止意外并考虑物料湿度,在斜板上附加F4衬板。如图5。
 
6.被动轮丝杠调整改为自由升降。
 
提升机空载运行时,链条松弛,负载时链条张紧,随时需要调整;由于磨损,链条逐渐伸长也需要调整。原结构是丝杠调整,要松、紧夹板上16根螺栓,左侧壳体距离大罐只有160mm间距,无作业空间,操作繁琐困难。
 
将丝杠调整固定滑板改为沉轮式活动滑板,在两个被动轮中间增加配重,Φ530/Φ90x20δ钢板七块,重234kg,被动轮总重455kg,相当于环链及斗重的一半
 
7.加强操作与维护。
 
(1)开车前必须细致检查环链、卡环是否开焊,料斗是否偏斜、松动。主动轮被动轮左右侧间距是否均衡。
 
(2)底部料仓不得存料。
 
(3)卸料斜板与料斗间隙不得超过20mm。
 
(4)被动轴承每班填加二硫化铂"乙锉基脂2油杯。
 
(5)空载启动2一3分钟后,方可均匀加料。发现正压立即停止加料。
 
(6)随时检查被动轮升降装置是否灵活,行程是否到位。
 
(7)料斗全部卸料后方可停车。
 
改造后提升机自二月廿五日开车以来,除调整升降行程外,没发生任何故障。