截断FU链式输送机下料口导轨解决带料问题
截断FU链式输送机下料口导轨解决带料问题
电话:18803739170 发布时间:2019-11-29 14:25 本文地址:/fuwu/wenti/spro/324.html
我厂40 万t 水泥粉磨站有Υ12m×30m 水泥库8 个, 分两排, 每排4 个, 各用一台FU350mm×40m链式输送机将水泥送入库中, 每排前三个库与链式输送机下料口间装有三台500mm×500mm 双向电动插板阀, 最后一个下料口在机头, 没有插板阀, 水泥可以直接入库, 但因在前三个库水泥卸不干净而每天使末库带料0.5m, 影响了产品质量及水泥品种划分, 为此我们进行了分析处理。
如图1,因下导轨与链条链板间隙较小, 水泥在其上面形成堆积, 随着链条的运行, 将水泥拉到后方, 运行到机头时, 链条随机头链轮转向抖动, 水泥掉进末库中。链翅上也有水泥的堆积, 被拉到机头时由于链条转向与抖动而落入末库内。这两部分水泥在途中的撒落形成一定量后, 也直接被链翅拉进末库。下导轨的结构处理:如图2 , 将链条进下料端口的导轨沿下料口壁平齐割断, 并打磨掉毛刺, 再将离开端下导轨在距下料口壁150mm 处割断, 并向下折弯45°。
由于割掉了下料口下导轨, 使链板与导轨间的水泥失去支撑而下落;链翅上的水泥也因链条在此失去支撑而抖动落下。链条离开端150mm 下导轨向下弯曲对链条运行起到了平缓导向作用。1996 年3 月处理后, 前库入料时, 末库的物料增长很少, 用料位计测不出来, 说明解决了带料问题, 设备运行也很正常。
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