FU700链式输送机故障分析处理
FU700链式输送机故障分析处理
电话:18803739170 发布时间:2019-12-18 14:12 本文地址:/fuwu/baoyang/swei/403.html
陕西北元化工集团年产100万吨聚氯乙烯生产装置,分别是50万t/a湿法乙炔装置和50万t/a干法乙炔装置,主要设备包括12台湿法发生器和16台干法发生器。采用北京瑞思达化工设备有限公司的干法乙炔生产工艺及设备。干法乙炔产生的电石干渣通过4台FU700输送机输送到管带机。
一、现场使用及损坏情况
采用唐山某厂提供的4台FU700输送机输送干法乙炔产生的电石干渣,所输送物料温度≤120℃,输送能力240m3/h物料含水量≤10%(含少量水、少量油,易燃、腐蚀)电石渣的个数平均粒径1.89μm,重量平均粒径9.19μm,而积平均粒径5.75μm。4台FU700输送机近期故障小断,主要故障包括减速机电机底座位移,托辊磨损快;输送链条托辊及支架掉落,卡死输送机,托辊轴承抱死;输送链条单而磨损、运行晃动大。
二、故障原因分析
设备原始安装时减速机电机底座预埋垫小平整,焊接不牢靠靠,导致底座经常被拉起。因为托辊与支架采用自径为10mm的U形螺栓固定,设备运行中螺母松动,托辊掉落;托辊支架与箱体用四道螺栓平行紧固,螺母经常松动,支架掉落,卡死设备或造成刮板变形。
原始安装缺陷,FU700输送机输送链条小正,拉紧装置多次调解,传动链条仍偏斜,导致链条一侧磨损,运行时晃动大。因输送粉状物料进入轴承内部,托辊轴承抱死;采用深沟球轴承小适用于低速重载荷工况。
三、解决方案
1 解决设备底座对FU700输送机的影响
将原有底座拆除,用10mm厚1mX1m的钢板整个找平基础,与原有预埋件焊接,再用螺栓穿过楼层水泥混凝土固定,钢板上用工字钢制作底座,采用满焊焊接在钢板上。
2 解决托辊和支架固定问题
将托辊与支架之间U形扣连接改成自接焊接,支架与箱体平行螺栓紧固改成用3道螺栓三角紧固,增加稳定性。
3 解决输送链条跑偏问题
输送链条向一而倾斜,导致链条与托辊磨损约3mm凹槽,链条运行到凹槽处整个机架晃动,在FU700输送机中间部位加装一根轴两边采用轴承座安装,略高于托辊,见图1,图2。


4 解决托辊抱死磨损问题
根据FU700输送机运行工况,采用满足低速重载工况的自带润滑油的双密封圆柱滚子轴承,托辊材料使用耐磨材料经调制加工。
5 其他措施
岗位巡检人员力日强巡检,及时调节湘L尾拉紧装置。每月固定时间停车检查托辊,紧固螺栓,润滑轴承。
四、总结
目前4台FU700输送机运行平稳、安全可靠。本案例成功地将FU700输送机应用于乙炔干法生产装置,经过改进后的FU700输送机能满足乙炔生产的要求。
上一篇:FU拉链机防堵料和链条窜动的改进
下一篇:螺旋输送机中间轴联接方式的改进
- 山东生物科技4000吨醇解木质素项目 {dede:field name='pubdate' function='GetDateMk(@me)'/}
- 延化化工上煤系统(皮带机+破碎机+滚筒筛) {dede:field name='pubdate' function='GetDateMk(@me)'/}
- 湖南湘福建材链板输送机项目 {dede:field name='pubdate' function='GetDateMk(@me)'/}
- 福建糖业锅炉输渣系统 {dede:field name='pubdate' function='GetDateMk(@me)'/}
- 新疆维吾尔盐湖盐业定量螺旋输送机项目 {dede:field name='pubdate' function='GetDateMk(@me)'/}
- 斗式提升机物料打结引起故障如何解决 {dede:field name='pubdate' function='GetDateMk(@me)'/}
- 影响斗式提升机提升速度的因素 {dede:field name='pubdate' function='GetDateMk(@me)'/}
- 斗式提升机的工作流程有哪些特点 {dede:field name='pubdate' function='GetDateMk(@me)'/}
- 如何提高提升机的运行维护水平 {dede:field name='pubdate' function='GetDateMk(@me)'/}
- 斗式提升机材质如何选择 {dede:field name='pubdate' function='GetDateMk(@me)'/}