斗式提升机断销原因分析及改进
硝酸磷肥装置中H-JD110A/B斗式提升机是2005年从日本引进的,它用于包装生产系统中的化肥提升输送。由于该设备维修费用高,进口备件供货周期长,将该设备主要备件—提升链条实行国产化,之后,便出现了链条销轴频繁断裂,造成斗提机塌链,给检修工作带来了很大困难,直接影响生产的正常运行。为此,在认真分析的基础上,于2012年8月进行了技术改造,并获得了成功。
1、原因分析
该链条属于板式套筒滚子链,节距为101. 6 mm,其链节之间由销轴连接,销轴长67mm,直径12. 7 mm。断点常发生在套筒以内,也就是两个受力点之间。同一根轴的断点最多达4处,断点间最近处仅1 mm左右,特征呈脆性断裂。链条一般仅使用38d一40d。
1.1 化肥腐性
提斗的硝酸磷肥呈酸性且潮湿,运转时,其粉尘通过销轴与套筒之间的间隙附着在销轴表面,对斗提机的销轴产生腐蚀,但销轴表面仅有微裂纹现象,因此不会成为断销的主要原因。
1.2 热处理工艺不合理
由生产中链条的运行可知,该链条平稳性差,噪音大,对销轴有较大冲击力,易造成损坏。而国内生产厂家加工销轴时,却仅作一般性淬火处理(HRA>81),忽视了销轴的韧性要求,致使耐冲击性下降。
该板式链条节距较长(101. 6 mm),运行时平稳性较差,在链销上形成冲击负荷也较大。运行时,因摩擦力的作用,销轴受交变扭矩力的影响也会增加。
此外,链条在提升物料运行时,常有粉尘物料落撒在套筒和销轴之间,增加了销轴与套筒之间的磨损。
2、技改措施
从以上分析结果来看,应从材质和热处理工艺人手,解决这一问题。
选取材料在考虑加工性能及取材方便等条件时,更应注重满足生产工艺要求。为此我们选取了45号钢.40Cr两种材料(见表1),进行对比试验。通过改造运行,最后选定45号钢。
3、运行效果
技改措施确定以后,2013年5月按以上方案进行销轴的加工处理,并经检验合格后,于8月份分别安装在H-JD110A,B两台斗提机上,进行生产运行考核。结果见表1。
此项改造完成后,运行周期提高将近20倍,一个运行周期可节省各项费用30余万元,经济效益明显,且生产也得以稳定长周期运行。
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