铸石槽箱链板输送机的改进
铸石槽箱链板输送机的改进
电话:18803739170 发布时间:2019-12-19 15:19 本文地址:/fuwu/baoyang/swei/429.html
在选煤厂推行铸石槽箱链板输送机以来,我厂已陆续更换安装了57台。过去,基本上按照原设计安装,近几年来在生产使用中发现原设计存在一些问题,事故多、村料消耗大、维修困难。为此,我们修改了设计,并在生产中加以推广。
1 槽箱由砖砌体改为钢结构
原槽箱全部为砖砌结构,占地面积大,滑道为钢筋水泥板上铺设铸石(图1)。当铸石磨损严重、滑道体被入料砸坏或者被刮板挤坏后,再修补滑道,铺设铸石十分困难,链子掉道脱轨,事故频繁。甚至入料多时曾几次将槽箱挤坏,修复时间长,影响生产。后来把砖砌槽箱改为钢结构糟箱(图2)。这样不但安装简单,而且现场维修滑道处理事故也比较方便,工作量小,修复迅速。


2 将上部两侧角形铸石滑道改为中间平板铸石滑道
采用钢结构箱体后,两侧角形铸石滑道对链子和接口环磨损较为严重,以歼石链板输送机为例,每年需要更换两次链条、刮板。将其改为中间平板铸石滑道(图3)。用中间平板铸石代替两侧角形铸石,这样减少了对链条和接口环的磨损,每年只需要更换一次链条和刮板。

减少了工人劳动强度,也降低了材料消耗。平板铸石比角形铸石容易制造,价格便宜,每吨价格为角形价格的三分之二。中间滑道与两侧角形滑道相比,铸石用量少,相当于角形铸石的一半。节约了铸石。
3 采用两端弯有圆弧的刮板钢作滑道
在槽箱入料口处用两端弯有圆弧的刮板钢作滑道后(图4),加大了入料口面积,减少了入料处磨损,减少了维修量,保证了安全生产。

改进后,仅1条35m长的输送机每年则可节约材料费1万元,在实际生产运行中,也安全、可靠、事故少。
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